一)管子切割外径……………………………………………………Φ10~Φ40
二)工作节拍(以外圈Φ40.3为例)…………………35个每分钟
三)产品切割误差………………………………………小于0.05毫米
四)主轴转运……………………………………930,1050,1270,1420
五)进给速度:
横向快进、快退……………………10米/分(无级)
横向工进……………………………0~2米/分(无级)
六)主电动机:
型号………………………………Y100-4
功率………………………………3kw
转速………………………………1420rad/min
七)交流伺服
型号………………………………ACM60ZV36
交流伺服…………………………AC5806
八)气动系统:
1.、输入源压力………………………5.5~6kg/cm²
2、输入气源流量……………………350升/分
九)机床尺寸:长1120*宽*680*高1380
十)机床净重:850kg
结构主要特点
一) 车床采用PLC电脑控制,很方便更改工艺参数,具有稳定性好、可靠性高、加工精度好、效率高等特点,事先电、气系统全自动。二)车床刀架运动由伺服电动控制,进刀速度稳定,进刀量精确,还具有慢进快退的特点,这样即保证了进刀时速度的控制又可以节省大量退刀的时间,同时还可以根据需要调整进退刀的各参数,方便、实用、适应操作。
三)车床上下料均无需人工操作,主轴实现不停车送料,保证了每次切割时的转速一致,保证了精度也保证了刀具。
四)车床采用吹气的方式冷却,且只在进刀的时候吹气,这样既冷却了刀头又节省了用电量。
五)本机床为全自动数控切管机,专业切割各种钢管,无缝管,不锈钢等各类管件。机电一体化程度极高,便于调整和维修。操作简单,只需简单学习便可上手操作,生产效率极高有效代替传统切割设备,切割尺寸稳定,一人可多台操作,型号更换方便且适合长料切割,是管料、长料、壁厚厚的管材切割生产的理想设备。
误操作故障及排除
故障现象 | 原因 | 排除方法 | |
1 | 调节不起作用 | 限位感应器己到位 或丝杆行程到位 |
离开感应器位子 丝杆行程或向前向后走 |
2 | 循环不能起动 | 没开主轴转动,前后伺服没 有复位,无料计数已到位 |
开启主轴,关掉总电源 复位,上料即可 |
3 | 断刀 | 气源不足,刀头未磨好, 前夹头过松 |
检查汽源,即电子阀,更换 较好的刀,锁紧前夹头 |
4 | 精度尺寸偏差 | 丝杆固定螺母松动,丝杆后固 定螺母松动,后汽缸外围锁紧 螺母松动,送料夹头或送料钢 套松动后汽缸尾轴松动 |
固定丝杆螺母 固定夹头钢套锁紧 锁紧轴承螺母或 更换轴承 |
5 | 送料不到位 | 前后汽缸电子阀串汽,前夹头 过紧,显示器尺寸未没到位 |
电子阀加白油或更换调整前 夹头,检查显示器送料尺寸 |
6 | 前后跑料 | 前后夹头偏大,夹紧力度不均 | 更换前后夹头,或把夹头修到 跟钢管尺寸一样大 |
7 | 报警 | 没按操作规定,断刀,前后 夹头过紧或电子阀串气 |
关电源,复位,检查夹头 电子阀更换 |
品质保证
每台机器都经过内部全程检测,出厂前进行破坏性试验,保证客户买回去可以马上上手进行切割,质量值得保证。我们的宗旨是抓细节,重品质。客户的满意就是我们的放心,客户如果有任何想法或者反馈可以及时通知我们,认真听取客户反馈是我们一向的做事原则!